在工業(yè)生產(chǎn)中,磁翻板液位計是監(jiān)測液位的關(guān)鍵設(shè)備,其穩(wěn)定運行對生產(chǎn)安全與效率至關(guān)重要。一旦出現(xiàn)故障,及時有效的維修BIBU可少。以下通過多個典型維修案例,為大家詳細介紹磁翻板液位計常見故障的診斷思路與維修方法,助力提升工業(yè)液位測量的可靠性。
某化工企業(yè)在日常巡檢時,發(fā)現(xiàn)儲罐液位有明顯變化,但磁翻板液位計的翻板卻毫無動作。工作人員首先觀察了與磁翻板液位計相連的玻璃液位計,其指示正常,由此確定工藝液位實際是在變化的。接著,按照維修流程,對磁翻板液位計進行排污沖洗。關(guān)閉上部取樣閥后,緩慢開啟和關(guān)閉排污閥,然而排污后故障依舊存在。隨后,維修人員使用磁鐵從液位計底部自下而上對翻板進行磁性吸引,發(fā)現(xiàn)翻板能夠正常變化,這表明翻板本身并無問題。進一步檢查發(fā)現(xiàn),玻璃護板因之前的外力撞擊發(fā)生了輕微變形,導(dǎo)致翻板中軸不同心,從而無法跟隨浮子的磁性正常翻轉(zhuǎn)。更換變形的玻璃護板后,磁翻板液位計恢復(fù)正常工作,準確顯示液位變化。
一家煉油廠的磁翻板液位計在運行過程中,出現(xiàn)了磁翻板指示混亂的情況。維修人員到現(xiàn)場后,初步判斷可能是翻板的小磁鋼磁性減弱導(dǎo)致 “亂磁” 現(xiàn)象。由于該液位計測量的是易汽化介質(zhì),在工況不穩(wěn)定時,如從儲罐內(nèi)抽出液體,液面上部空間增大,氣相壓力降低,部分液體汽化產(chǎn)生大量氣泡。這些氣泡進入液位計測量導(dǎo)管,形成上升的氣相段,氣相段上升時使浮子運動速度過快,與外部磁翻板失去磁連接,進而造成指示混亂。維修人員用磁鐵對翻板進行磁性吸引,試圖糾正 “亂磁”,但效果不佳。經(jīng)仔細檢查,發(fā)現(xiàn)部分小磁鋼確實因長期使用磁性大幅減弱。更換這些磁性減弱的小磁鋼后,并在工藝操作中盡量保持工況穩(wěn)定,磁翻板液位計的指示恢復(fù)正常,準確反映液位情況。
某食品加工廠的磁翻板液位計在使用中,顯示液位與實際液位存在明顯偏差。維修人員了解到,該液位計測量的液體在生產(chǎn)過程中會混雜許多氣泡,液帶氣現(xiàn)象隨生產(chǎn)變化而改變。當這種介質(zhì)進入液位計測量導(dǎo)管,介質(zhì)密度發(fā)生變化,浮子所受浮力改變,位置也隨之變動,最終導(dǎo)致翻板指示器指示的液位出現(xiàn)偏高或偏低誤差,通過磁翻板變送器反映在 DCS 上的顯示同樣不準確。在這種情況下,單純維修液位計無法根本解決問題。維修人員與工藝部門溝通協(xié)調(diào),改進了生產(chǎn)操作條件,減少了液體中氣泡的產(chǎn)生。同時,對液位計進行校準,調(diào)整了浮子的配重,使其能更準確地適應(yīng)變化后的介質(zhì)密度。經(jīng)過一系列措施,磁翻板液位計的液位顯示偏差問題得到有效解決,為食品加工過程中的液位控制提供了可靠數(shù)據(jù)。
某制藥企業(yè)發(fā)現(xiàn)磁翻板液位計的遠傳信號與就地指示的液位不一致。維修人員首先對磁翻板變送器的供電電壓和信號線路進行檢查,確認其正常。隨后,重點排查干簧管及電阻組件,發(fā)現(xiàn)存在接觸不良的問題。由于干簧管受其他磁場干擾,導(dǎo)致誤動作,標稱電阻值發(fā)生變化,進而出現(xiàn)液位顯示偏差。維修人員對干簧管進行了清潔和調(diào)整,重新固定連接部位,確保接觸良好。同時,在液位計周圍設(shè)置了屏蔽裝置,減少外部磁場干擾。經(jīng)過維修調(diào)試,磁翻板液位計的遠傳信號與就地指示恢復(fù)一致,保障了制藥生產(chǎn)過程中液位數(shù)據(jù)的準確傳輸與監(jiān)控,滿足了生產(chǎn)工藝對液位精確控制的要求。
通過以上這些維修案例可以看出,磁翻板液位計的故障類型多樣,涉及機械部件、磁性元件、介質(zhì)特性以及外部干擾等多方面因素。在實際維修過程中,維修人員需要綜合運用多種檢查手段,準確判斷故障原因,采取針對性的維修措施,才能快速高效地解決問題,確保磁翻板液位計穩(wěn)定可靠運行,為工業(yè)生產(chǎn)的順利進行提供有力支持。同時,企業(yè)也應(yīng)加強對液位計的日常維護保養(yǎng),定期檢查,預(yù)防故障發(fā)生,提高生產(chǎn)的安全性與穩(wěn)定性。